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永達興機電設(shè)備:柴油發(fā)電機組噪音處理方法-24小時免費咨詢熱線李生 → 400-6088-009-13902465009】QQ:406256032
摘要:介紹一例窄小空間的大功率柴油發(fā)電機噪聲改造工程。通過對原機房的改造,增加隔聲、吸聲、通風(fēng)等措施,使發(fā)電機噪聲排放達標(biāo)。
1 引 言
IBM公司位于深圳市福田保稅區(qū)內(nèi),公司廠房內(nèi)有1臺康明斯-奧南DFLC 1 120KW柴油發(fā)電機組。原來發(fā)電機噪聲治理工程由香港某公司承建,機房外3m處噪聲值為62.7dB(A)。因發(fā)電機噪聲已超標(biāo),工程需重新改造,以達到國家標(biāo)準(zhǔn)GB3097-93中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn),即白天噪聲值≤60 dB(A),晚上噪聲值≤60 dB(A)。
2 噪聲源
柴油發(fā)電機組運行時噪聲主要包括進氣和排氣噪聲、燃燒噪聲以及運動部件產(chǎn)生的機械噪聲等。該機組運行(空載)時機房內(nèi)(測點1)噪聲值為105.2 dB(A),原治理后距排風(fēng)百葉3m處(測點2)噪聲值為65.8 dB(A),廠界外1m處(測點3)噪聲值為62.7 dB(A)。
機房內(nèi)噪聲內(nèi)外傳播的路徑有機房進風(fēng)處、機組排風(fēng)處、排煙管、機房門等位置。
因噪聲源聲壓較高,同時機房面積較小,又必須在原有基礎(chǔ)上改造,因此難度大。
3 原噪聲治理措施
3.1 隔聲房
在發(fā)電機位置安裝隔聲房,尺寸為8.0m×3.0m×3.5m,隔聲房采用[10槽鋼作為支架,上敷100mm厚隔聲板。隔聲板外壁為1.2mm鍍鋅板。內(nèi)壁為0.8mm穿孔板(孔徑Φ3,開孔率20%),中間填充物為32kg/m3超細(xì)玻璃棉,槽鋼的凹面填充玻璃棉。
3.2 排風(fēng)消聲
發(fā)電機依靠自帶風(fēng)扇排風(fēng),在排風(fēng)房前部安裝AES型矩形消聲器,消聲器尺寸為1.2m×1.1m×0.9m,消聲器內(nèi)裝消聲片厚200mm,間距100mm。消聲片采用兩側(cè)鍍鋅穿孔板夾超細(xì)玻璃棉結(jié)構(gòu)。9個相同尺寸的消聲器拼裝成1個1.2m×3.3m×2.7m的大型消聲器。消聲器前300mm處為相同尺寸的排風(fēng)百葉窗。
3.3 進風(fēng)消聲
在隔聲房頂部安裝自然進風(fēng)消聲器。消聲器制作同排風(fēng)消聲器,凈消聲長度為1.0m,截面尺寸為3.4m×2.0m,消聲片厚200mm,間距200mm,消聲器外接無襯里90°消聲彎頭,消聲彎頭長1.2m。
3.4 排煙消聲
通過發(fā)電機原廠配套的2個住宅型消聲器消聲,消聲后的煙氣合并為一個Φ450mm的煙管從排風(fēng)百葉窗伸出向上排放。
4 原治理措施優(yōu)缺點
4.1 優(yōu)點
(1)發(fā)電機散熱器排風(fēng)直接向外排放,無彎頭,阻力損失較小約172Pa,功率損失較小。P = ερu2/2
式中 P — 壓力損失;
u — 風(fēng)速6.7 m/s;
ε— 阻力系數(shù),取6.440;
ρ— 空氣密度,取1.2。
(2)排煙消聲采用住宅型消聲器,排煙背壓小,發(fā)電機燃燒效率高,功率損失小。
4.2 缺點
(1)機房采取自然進風(fēng),且進風(fēng)面積較?。?.4m2),機房產(chǎn)生較大負(fù)壓,難以滿足發(fā)電機燃燒和散熱用。
(2)隔聲房隔聲值較低,槽鋼與隔聲板連接處密封較差,隔聲房外0.5m處(測點4)噪聲值為86.3dB(A)。
(3)排風(fēng)噪聲較大,過短的消聲距離產(chǎn)生此問題。
(4)排煙噪聲大,住宅型消聲器最多只衰減噪聲值25dB(A)。
5 治理改造措施
改造工程必須盡量保持原機房結(jié)構(gòu),因此初期改造措施定為以下幾方面:
(1) 增加隔聲房的隔聲墻厚度。
(2) 排風(fēng)消聲距離加長,同時增加安裝300mm厚消聲百葉。
(3) 增加安裝300mm厚進風(fēng)消聲百葉。
(4) 增加安裝強制進風(fēng)風(fēng)機。
(5) 排煙系統(tǒng)增加安裝三級擴張室消聲器。
后與甲方協(xié)商時,甲方認(rèn)為消聲百葉改變了機房的外觀,因此進、排風(fēng)消聲百葉不能安裝。經(jīng)最后討論,確定改造方案如下:
(1) 隔聲房靠近外門的兩個方向增加隔聲房的隔聲墻厚度50mm。先用∠50角鐵貼原隔聲墻安裝做骨架,再填充32kg/m3超細(xì)玻璃棉,外部面板為1.2mm的鍍鋅板,所有接縫均用玻璃膠密封,而且接縫與原槽鋼接縫錯開。
(2) 原隔聲房的門隔聲性能較差,為防止噪聲泄露,在門房與門框之間采用毛氈密封。
(3) 因排風(fēng)消聲距離短,將排風(fēng)室內(nèi)改為:離發(fā)電機排風(fēng)口2m處設(shè)置3.3m、長4.3m、高0.2m厚的隔墻,合發(fā)電機排風(fēng)向上運動,消聲后再向下從原百葉排放。隔墻主體為6mm厚鋼板,兩邊均敷上100mm厚32kg/m3超細(xì)玻璃棉,再用1.2mm厚鍍鋅穿孔板作護面。排風(fēng)轉(zhuǎn)彎部位做成曲率較大的導(dǎo)風(fēng)槽(導(dǎo)風(fēng)槽面板為1.2mm厚鍍鋅穿孔板,內(nèi)填充2kg/m3超細(xì)玻璃棉),盡量減小風(fēng)阻,使排風(fēng)順暢。
(4) 在機房靠里一側(cè)增加安裝強制進風(fēng)風(fēng)機,并安裝消聲彎頭和AES型消聲器(有效消聲長度1.6m)。進風(fēng)量為30000 m3/h,控制通過消聲片的風(fēng)速≤6m/s,使之不產(chǎn)生二次噪聲。同時通過原自然進風(fēng)消聲器的風(fēng)速降為4.32m/s,消聲效果將好于以前。
(5) 排煙系統(tǒng)增加安裝三級擴張室消聲器,并將兩條煙管分別引至室外排放,避免產(chǎn)生紊流噪聲。
(6) 減震措施。因為原發(fā)電機安裝時底座已安裝JP橡膠隔震墊,所以減震工作主要放在排煙管和排煙消聲器上,煙管和消聲器均用DJ型減震吊架裝在隔聲房頂上,以減少低頻噪聲傳播。
6 結(jié) 論
大功率柴油發(fā)電機組噪聲值高,發(fā)熱量大,在不影響機組功率的情況下,降低噪聲與通風(fēng)散熱是噪聲治理工程的關(guān)鍵。我們通過以上措施,基本消除了發(fā)電機組的噪聲污染。
工程驗收時,市環(huán)保監(jiān)測站在晚上11:30,測量廠界外1m處噪聲值為49.8dB(A),達到了國家標(biāo)準(zhǔn)GB3097-93中Ⅱ類區(qū)標(biāo)準(zhǔn),因此該噪聲治理改造工程是成功的。
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